秦楚网讯(十堰晚报)文/记者 曾雨 图/记者 刘成臣 通讯员 詹明星 报道:对于我市的一些工业企业来说,由于供水管网建设年代久,存在着供水漏损以及工艺上耗水多的情况。在实施国家节水行动建设节水型社会的背景下,工业企业如何节约用水?昨日,记者走访了两家企业,了解他们在节水上的高招。
东风商用车有限公司铸造二厂:改造居民用水管网 每月节水7万吨
废水处理站工作人员检查初步处理后的水样。
东风商用车有限公司铸造二厂(50厂)产生的含油污水,若得不到有效处理排放,将对水质产生严重影响。2012年,为确保“一江清水北送”,该厂投资290余万元建成的污水处理站正式投产。经处理后的污水各项指标达标,甚至能养鱼。2016年,为减少管道老化造成的跑漏水损,该厂又投资290余万元对家属区管道进行改造,一个月就能节约用水7万吨。
投资建废水处理站 保“一江清水北送”
50厂产生的废水含油,该厂尽管采取了多种措施,但治污效果不理想。南水北调中线工程启动后,十堰成为调水核心水源区,该厂以“一江清水北送”为己任,重手整治排放污染。
据介绍,新的污水处理站于2008年开始论证设计,经过3年施工,于2012年底正式投入运行,工程投资290余万元。
昨日上午,记者来到50厂废水处理站,一进大门,便被经处理后从废水中剥离出来的油泥吸引。“这个废水处理站的一项主要功能就是将废水中的油污剥离出来。”该站站长徐玉荣告诉记者,这些废油泥可用于制砖,不能随意处理。
据徐玉荣介绍,废水处理站处理能力为100吨/小时,目前,50厂产生的工业废水为200吨/天,足够处理废水。
废水处理后能养鱼 回收再利用节约水资源
50厂排放的工业废水到达废水处理站后,经工艺处理,原本发黑的废水变得清澈起来。“这就是中水。”徐玉荣用烧杯在水槽里打起一瓶水。“看杯壁是否有油污,还要看色泽、看透明度。”徐玉荣告诉记者,如果有油污挂壁,说明此前没处理好,需要返回再处理。如果没有,这些中水就会再沉淀处理。
徐玉荣说,经废水处理站处理的废水,要确保色度、COD(化学需氧量)、石油类、氨氮、PH值等多项指标合格。
2013年6月,工作人员曾在处理后的水中养鱼,以测试水质。“当时,在烧杯里装了处理后的水,里头养了两条小鱼,过了十余天,鱼还活着。”徐玉荣说。
记者了解到,这些处理后的水,一部分会送往泗河污水处理厂,经进一步处理后排放江河,一部分供工业和厂区路面洒水用。
改造小区管线 一个月避免7万吨水流失
除了在废水上下功夫,50厂在节水上同样不马虎。该厂装备管理科工程师杨雄告诉记者,2015年,该厂对配套家属区的西苑小区和怡心小区2500户居民用水进行了管网改造。“改造前,家属区的水管主要为铸铁管和镀锌管,埋在地下30余年,接口处跑漏现象严重。2500户居民一个月就要用12万吨水,平均每户一个月要用48吨水,远远超出正常值。”
作为当年的东风公司“十件实事”之一,50厂投资290余万元,改造两个小区的自来水管网,并于2016年3月竣工。杨雄说,改造后,2500户居民一个月的用水量仅为5万吨,较改造前避免了7万吨水白白流失。
杨雄为记者算了一笔账,50厂的水费为2.6元/吨,一个月避免7万吨水流失,就节省了18.2万元,一年下来就是218.4万元。可以说,此前投入的290余万元,一年多即可收回。
杨雄表示,改造前,因管道锈蚀严重,居民家中的自来水会有铁锈,改造后,这一问题彻底得到解决,而且不需要二次加压。
东风汽车有限公司通用铸锻厂:多措并举 7个月节水5万多吨
彭隆刚介绍,通过水管布局优化,可以大大提高水的循环利用率。
连续3年用水量的大幅攀升,让东风汽车有限公司通用铸锻厂(20厂)决心对管网进行综合整治,同时对生产工艺进行节水优化,对厕所进行改造。2017年,该厂完成节水改造后,7个月就节约用水5万多吨。
13个主要漏点 每小时跑水达28吨
2017年3月,20厂开始对管网进行改造。这项工程之所以进展迅速,和该厂近3年来用水量的大幅攀升有关。
“此前,我们厂的用水量一直很稳定。2014年到2016年,我们发现用水量连续大幅攀升,证明管网存在着较大的问题。”20厂装备管理部部长彭隆刚说。该厂的用水量,包括20多栋家属楼和厂区的用水量,2014年为58.6万吨,2015年升至60.2万吨,2016年为64.5万吨。“我们厂每年都会对供暖管网进行维修,在这种情况下,用水量连续3年攀升,说明地下的水管出了问题。”
彭隆刚介绍,经专业公司检测,查出该厂管网漏损严重的漏点有13处。经过测算,这13个漏点一个小时就要漏水28吨,其中的一个漏点一小时漏水5.6吨。
主要漏点查出后,该厂组织工人对管网进行了整治。经过3个月施工,管网整治工程完工。
改良生产工艺 大大提高水的循环利用率
除了对供水管网进行整治,20厂还对生产工艺进行改良优化,提高水的循环利用率。
昨日下午,记者在该厂冲压车间看到,每台点焊设备上都安装了很多条水管。“这是设备的冷却水系统,我们去年进行了优化。”彭隆刚介绍,此前,冷却水系统也是采用循环水,但由于水管的布局有问题,经常导致水滞排,水循环利用的效率很低,不仅影响了生产,还浪费水。
去年,该厂对水管的布局进行优化,把之前挂在墙壁上的水管全部埋在了地下,对水管的流向布局进行科学规划。“现在我们真正实现了水的循环利用,而且设备冷却水滞排问题也解决了,提高了生产效率。”彭隆刚介绍,就这一个生产工艺的改良,一年就能节约用水几千吨。
此外,该厂还对厕所用水进行了改良。在该厂,员工厕所用水量也是个大数目,该厂把厕所冲水改为定时冲水,可以大大省水。另外,该厂进行了节约用水的宣传,倡议全厂职工爱护水资源,珍惜每一滴水。
新上的生产工艺 也要对节水进行考量
在废水排放上,20厂也采取了一些措施。此前,该厂投入数百万元,实现清污分流。对工业生产中的废水,采取集中收集处理的方式,聘请专业的公司,集中收集后处理。
2017年,通过一系列节水措施,让20厂看到了成效。经过统计,该厂7个月节约水5万多吨。“去年,我们对管网上的主要漏点进行了处理。今年,我们还要对管网上小的漏点进行处理,节水成效会更好。”彭隆刚介绍,在生产工艺上也会继续优化。“如果要新上一种生产工艺,我们也会对工艺的节水情况进行改良。”(文/记者 罗毅图/记者 吕世银 通讯员 翁天华)
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